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基于PLC的锅炉烟气脱硫控制系统的设计

发布时间:2017-4-16 10:18:47     浏览次数:1838

基于PLC的锅炉烟气脱硫控制系统的设计


 




 1、引言




  我国事燃煤大国,燃煤排放的SO2成为影响我国城市空气质量的主要污染物。因此,锅炉烟气脱硫是减排SO2的重要手段。




  锅炉烟气脱硫系统具有很高的复杂性,其对控制系统的要求往往很高。而使用PLC控制已经成为一种较提高前辈,应用势头强劲,应用越来越广泛的一种控制设备。它具有可靠性极高、能经受恶劣环境的考验、功能齐全、性价比高等特点,广泛应用于锅炉烟气脱硫工程。作者介入设计山东某热源厂2×75t/h锅炉烟气脱硫控制系统,采用了西门子S7-200可编程控制器,上位机采用北京亚控公司组态王KINGVIEW 6.53产业控制软件,实现对脱硫系统的监控。




  2、脱硫系统工艺流程




  本热源厂采用石灰石—石膏湿法烟气脱硫技术。该技术以石灰石浆液作为脱硫剂,在吸收塔内对烟气进行喷淋洗涤,使烟气中的二氧化硫反应天生亚硫酸钙,同时向吸收塔的浆液中鼓入空气,强制使亚硫酸钙转化为硫酸钙,脱硫剂的副产品为石膏。该法脱硫效率高(大于95%),工作可靠性高。




  该系统包括烟气换热系统、吸收塔脱硫系统、给料系统、石膏脱水和废水处理系统。本文设计的是给料系统的PLC控制系统。




  3、锅炉脱硫系统简介




  (1)本系统为2x75t/h锅炉烟气脱硫工程,每台锅炉前有三台气动双插板阀,系统运行时打开,系统休止时封闭;可现场操纵,控制室操纵员站操纵,每套系统有一台22kw罗茨风机,用于将石灰石粉吹入锅炉,进行脱硫;带有就地/远控转换开关,可由现场控制柜或控制室操纵员站操纵,并能与炉前气动阀连锁,气动阀不能全部打开,罗茨风机不能运行。




  (2)每套系统有一台4kw给料机,可变频调速。带有柜门安装的控制面板,可由现场控制柜或控制室操纵员站操纵给料机的启停,故障复位和给料机转速的控制,并能与罗茨风机连锁,罗茨风机不运行,给料机亦不能运行。




  (3)两套系统共用一个石灰石粉仓,粉仓上安装有一个高料位、两个低料位三个射频导纳物位开关,带有就地/远控转换开关,可由现场控制柜、现场除尘器操纵箱或控制室操纵员站操纵;现场除尘器操纵箱安装于0m层,石灰石粉仓进料口四周,用于进料时操纵粉仓除尘器并能检测粉仓内的石灰石粉的高度。




  4、PLC控制系统硬件组成




  (1)中心处理单元




  S7-200选用CPU226 CN作为中心处理单元,具有24个数字量输入以及16个数字量输出,可扩展到248点数字量和35路模拟量。S7-200 CPU的指令功能强盛,可以进行数字量逻辑控制、数据处理及闭环过程控制等。




  (2)扩展模块




  数字量扩展模块包括:EM223 CN,8输入DC 24V/8继电器输出;EM221 CN,8输入DC24V。




  模拟量扩展模块:2个EM231 CN,4路模拟量输入,12位分辨率;EM232 CN,2路模拟量输出,12位分辨率。




  5、PLC控制系统功能




  PLC控制系统完成数据采集、模拟量控制以及顺序控制等功能。




  (1)数据采集功能




  上位机(工控机)安装了组态王KINGVIEW 6.53监控软件,它与S7-200之间通过自由口通讯方式建立连接,实现数据传输。




  数据采集功能将按照所要求的采样速度,模/数转换精度及扫描周期,对出产过程的各种信息量(模拟量、开关量)进行采集、处理、运算、检索及储存等,并以文字、图表、曲线等形式组态成各种画面,通过上位机的液晶显示屏显示出来,向操纵员及时提供机组运行状态的信息。




  数据采集的详细功能:




  ·显示:包括模拟图显示、操纵显示、成组显示、报警显示等。




  ·制表记实:包括按期记实、实时记实、事故顺序记实等。




  ·历史数据存储与检索。




  (2)模拟量控制




  脱硫系统运行参数输入到PLC,利用PLC和PID软件功能控制模拟量输出,实现自动调节功能。此模拟量控制的功能将对给料机变频器进行频率控制。脱硫剂石灰石量的多少是由给料机变频器进行控制的,因为给料量的多少直接影响脱硫的效率,为了经济运行又达到环保尺度,需要根据SO2含量控制给料量。SO2含量设定值可以在上位机长进行修改,脱硫后的SO2监测值与设定值进行比较,经PID运算后调节给料机变频器的频率进而控制给料量。




  (3)顺序控制SCS




  SCS控制对象包括机组的电念头、气动门、电磁阀等,本工程SCS系统,将按可选的功能组级、子组级、单项控制方式考虑,各子组级控制功能的启、停能独立运行。运行职员能在CRT键盘上选择自动程序控制或手动操纵方式。在程序自动执行期间,泛起任何故障可向运行职员发出间断信号,可使正在运行的程序间断并回到安全状态,屏幕上可显示程序间断的故障原因。当选择手动操纵方式时,SCS系统设置的许可文件,可预防运行职员误操纵。设备的联锁、保护指令具有优先级,手动指令则比自动指令优先,被控设备的“启动”、“休止”或“开”、“关”指令互相闭锁,且使被控设备向安全方向动作。SCS的保护和闭锁功能始终有效,不答应运行职员手动切除。




  6、控制软件的设计思路




  软件部门是实现脱硫控制的枢纽部门。软件按照模块化结构进行设计,以便达到较强的移植性和今后的功能扩展。




  (1)程序流程




  脱硫系统程序流程如图1所示:







图1 脱硫系统程序流程图




  (2)闭环控制




  为了经济运行又达到环保尺度,需要根据SO2含量控制给料量。本脱硫系统PLC模拟量闭环控制PID功能图如图2所示,用SO2浓度传感器检测反应炉内的SO2浓度,变送器将传感器输出的电流信号转换为尺度量程的电流信号,然后送给模拟量输入模块,经A/D转换后得到与SO2浓度成比例的数字量,CPU将它与SO2设定值进行比较,按照PID控制算法对误差值进行计算,将运算结果(数字量)送给模拟量输出模块,经D/A转换后变为电流信号,用来控制给料机的输送量的多少,通过它控制锅炉内的SO2浓度,实现闭环控制。







图2 PID功能框图




  S7-200 PLC提供了内置的PID运算指令。在进行模拟量闭环控制时,使用模拟量扩展模块(EM231、EM232)来完成PID控制。本文设计的PID功能指令如图3所示,只需设定好PID参数,运行PID控制指令,就能求得输出控制值,实现模拟量闭环控制。本系统采用了现场实验整定法,直接在过程控制系统中进行参数整定。在上位机界面通过SO2实时曲线观察SO2浓度变化并修改PID参数,来达到理想的控制值。







图3 PID控制指令




  7、结束语




  通过应用西门子S7-200 PLC,实现了对脱硫系统进行可靠的、高效的实时控制和监控,进步了系统的可靠性、安全性和自动化的程度。在山东某热源厂的应用实践证实,本系统机能可靠,故障率低,具有非常好的环保效果和经济效益




(本文转自中国自动化网)

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